遵照毛主席“独立自主,自力更生,艰苦奋斗,勤俭建国”的方针,一九七0年我厂在合成工段实现了机组集中控制,同年又采用了电子计算机控制。起初,两种主要产品(液氨和粗甲醇)计蛋采用的是孔板和浮子差压计,因为在使用中隔离液(变压器油)经常变质呈蜂蜡状,同时因受温度影响使液氨中有气相存在,所以仪表不好用,这也给实现生产过程电子计算机控制造成了困难。以后,我们采用三畅仪表厂生产的测量精度高,反应快,量程范围宽,压力损失小,能远距离传送的涡轮流量计,在使用过程中,我们又对仪表本身进行了改进,经四年多来,实践证明效果良好,已正式成为我厂液氨及粗甲醉产量的计量和进行成本核算的依据。
涡轮流量计的基本工作原理是:当液氨流过置于管道上的涡轮变送器时,变送器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转,叶轮即周期性地改变磁电系统中磁阻值,使通过线圈的磁通量发生变化而产生脉冲电讯号,经前置放大器送到二次表进行显示和累计。在侧非常范围内,叶轮的转速与流量成正比,而讯号脉冲数则与叶轮转速成正比,所以测得脉冲总数后,除以仪表常数,即得到总体积流量。即:
式中:Q——液氨流量
f——脉冲总数
K——仪表常数
涡轮流量计安装在氨收集槽液氨管道上,带控制测量的氨收集槽工艺简单流程是:当320kg/cm2液氨送入收集槽,降压到16kg/cm2,氨在收集槽内进行气液相分离,分离后的贮罐气送出管路,分离后的液氨,经液氨管道送到液氨仓库(如‘图一所示)
有关涡轮流量计具体使用情况如下:
1 ,氨收集槽内要保持一定的液面高度,才能保证涡轮流量计的正常运行。液面过高会造成氨贮罐气带液氨,液面过低会使气体串入液氨管路,造成涡轮转速加快,计量‘偏高,甚至不能使用。我们在氨收集槽上装上电极液面计作为液面高度指示。为保持收集槽内压力稳定,在贮罐气管路中装了一套压力自动调节器。现在又在甲醇收集槽上装了一套电容式液位自动调节器,这样便保证了液面的稳定性。
2.管路}液氨温度不稳定也会使涡轮流量计体积流量计量不准。温度的变化会引起比重、体积的变化,因此在液氨管道上装一台温度表,进行温度校正。操作人员.根据涡轮流量计的体积流量与当时的比重及小时温度平均值,在对照表上即可查出某小时的重量流量值(液氨温度、容积、重量对照表后附)。
3.厚涡轮流量计轴承材料是P28酚醛。
使甩中译杯料在液氨中发生膨胀,会使涡轮转速减小,甚至转不动。以后改为石墨轴.早t。使用甲段时间,由于轴承受滑动摩擦,李乍期高速雄转下很快磨损,间隙增大,涡羚轴串动,造成计量不准。。现在释们改用不锈钢滚珠轴承,这样将滑动摩擦改为滚动摩擦,起动转矩小,转动灵活。近两年在每年一度大检修中,拆下检查没有发现什么问题(改制零件的详细情况见图二、三、四、五、六)。
4.涡轮流量计在不同的介质中有不同的系数K,使用前必须重新标定系数。我厂没有标准计量装置,不能进行精确标定。我们只是根据具体情况,采用一种综合办法对涡轮流量计进行系数标定一。标定过程是这样的:利用.我厂液氨仓库50M“的大槽罐,槽罐上装有玻璃液面计,液面计上标有每立方米的刻度值。标定前把槽罐液面排到非常低位置,把Ps- 5型频率计数器(作为标准仪器)与现场涡轮流量计的二次表并联来计数管道中液氨流量。标定开始后,记下液面计的高度值(初始值),同时记下涡轮流量计和频率计数器的数值(初始值)。经一段时间后,再同时记下液面高度值(终值)、涡轮流量计的脉冲数.值(终值)和频率计数器脉冲数值(终值)。根据测得的这些数据,很容易地计算出平均系数值。
把这个求得的平均系数值与涡轮流量计原系数值对照进行调整,综合标定完毕。从几年使用情况来看,这种综合标定法是切实可行的,每次标定出现的误差都在仪表允许误差之内(即士I%)。在综合标定系数时,管道中流体温度应尽可能的保持相对稳定,这样标定的数值更精确些。
5.杂质进入管道会使涡轮产生卡的现象,为避免这一现象,我们在管道中加入呈漏斗形的不锈钢薄片开孔过滤网。
6.在涡轮流量计安装时,两边直管段尽量长些,以防止有较大的紊流、旋涡流出现,影响准确性。
7,涡轮流量计在现场使用,电磁干扰问题要特别注意,不然会造成管道中没有流体,而涡轮计仍有脉冲计数(即出现虚假现象)。我们对涡轮变送器,二次仪表连接导线采用金属屏蔽线,仪表壳体及屏蔽线接地要良好。
通过上述措施后,涡轮流量计在我厂对液9及祖甲醇计量问题得到了解决。
对于涡轮流量计的使用,我们虽做了一些工作,但有些问题可能还没有发现,有些我们虽已发现还有待今后解决。例如在使用和标定中,温度的补正问题:操作温度是瞬间的流体温度值,尽管我们每小时取四个点平均温度作为校正,但仍不是这段时间内温度的平均值。.、故仍对计量造成一些偏差。